棒銷砂磨機(jī)客戶廠整理這兩天在生產(chǎn)中遇到一個(gè)頭大的問題,整理出來分析一下:在實(shí)際生產(chǎn)過程遇到一例故障,通廣售后團(tuán)隊(duì)通過拆卸維護(hù)砂磨機(jī),最后斷定造成故障的原因也應(yīng)該是綜合因素導(dǎo)致,單獨(dú)的一個(gè)不至于引起故障,但綜合到一起就出問題了!
產(chǎn)品特點(diǎn):制劑原藥理化性能特殊(即:容易研磨變稠、含量過高、低熔點(diǎn)等特性) 故障現(xiàn)象:
1.研磨料漿溫度偏高
2.研磨壓力大
3.物料有粘稠,假塑性出現(xiàn)
4.內(nèi)循環(huán),機(jī)械密封中有料漿出現(xiàn)
5.砂磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定后電流負(fù)載偏大
6.料漿中起泡較多
結(jié)果分析:
1.原藥性能穩(wěn)定,不屬于易膏化類型
2.料漿起始濃度正常范圍
3.原藥硬度:中等,且已經(jīng)過粗粉碎
4.泵速特點(diǎn):間隙式進(jìn)料,進(jìn)料瞬間速度快,泵入流量少,造成累積壓力超標(biāo),實(shí)際體系壓力小,但累計(jì)壓力大,波動(dòng)大。
5.砂磨機(jī)分離器有物料堵塞現(xiàn)象,造成腔體物料堵塞,壓力上升,料漿反壓進(jìn)入機(jī)械密封內(nèi)循環(huán)。同時(shí)壓力表、溫度表都超標(biāo)。
6.中途補(bǔ)加了研磨珠,為了提高研磨效率,無意間卻造成了研磨介質(zhì)過量,超過了規(guī)定的填充體積比例,造成腔內(nèi)研磨體積過小,物料堵塞。
7.料漿起始粘度雖然不大,但有效固含量經(jīng)過計(jì)算,屬于研磨料漿濃度上限,容易造成研磨過程中研磨摩擦力過大,研磨阻力過大現(xiàn)象。
8.流量泵速調(diào)節(jié)過慢,造成物料研磨過度,甚至是部分料漿長(zhǎng)時(shí)間停滯研磨。加上研磨料漿固含量超標(biāo),造成了料漿假塑膏化,粘度增大,阻塞砂磨機(jī)分離器。
進(jìn)料泵的特點(diǎn):進(jìn)料體積小,但是動(dòng)態(tài)壓力很大,容易造成壓力表不穩(wěn)定和超標(biāo)。
通過計(jì)算分散劑用量,發(fā)現(xiàn)研磨階段的分散劑用量偏低,調(diào)用調(diào)配階段的分散劑,增加分散劑對(duì)固體顆粒的助研磨分散,以及充分潤(rùn)濕,降低粘度的作用。
對(duì)料漿重新進(jìn)行粘度調(diào)節(jié),增加消泡劑的用量,減少高速研磨時(shí)因?yàn)槠鹋莓a(chǎn)生的料漿假塑性!